焦作丹河發電有限公司#1發電機組容量為110MW,#1爐除塵器改造后,#1爐甲乙引風電機由475KW增容至1000KW,容量比原來電機增加了525KW,使廠用電率升高。而電機的變頻調速運行,是降低廠用電率、節電增效的有效措施及有效手段。#1爐電機調速用擋板調節,風道壓流損失嚴重,浪費大,通過變頻調速,實現了電機轉速連續無級調速,調速范圍寬,調節精度高,效率高,實現了電機的軟啟動,減少了啟動沖擊及設備磨損。另外變頻裝置較安裝方便,只需在原斷路器與電機之間串聯變頻裝置即可,無需對負載和電機做任何改動;正常運行后,可靠性高,基本上無維護量。通過對引風機進行變頻改造而達到節能增效,無疑是必要的。
1、HARSVERT-A06/105型高壓變頻裝置原理
變頻裝置采用多電平串聯技術,6KV系統結構見圖1,由移相變壓器、功率單元和控制器組成。6KV系列有21個功率單元,每7個功率單元串聯構成一相。
每個功率單元結構上完全一致,可以互換,其電路結構見圖2,為基本的交-直-交單相逆變電路,整流側為二極管三相全橋,通過對IGBT逆變橋進行正弦PWM控制,可得到如圖3所示的波形
輸入側由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,構成42脈沖整流方式;這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網側的電流波形,使其負載下的網側功率因數接近1。
另外,由于變壓器副邊繞組的獨立性,使每個功率單元的主回路相對獨立,類似常規低壓變頻器。
輸出側由每個單元的U、V輸出端子相互串接而成星型接法給電機供電,通過對每個單元的PWM波形進行重組,可得到如圖4所示的階梯PWM波形。這種波形正弦度好,dv/dt小,可減少對電纜和電機的絕緣損壞,無須輸出濾波器就可以使輸出電纜長度很長,電機不需要降額使用,可直接用于舊設備的改造;同時,電機的諧波損耗大大減少,消除了由此引起的機械振動,減小了軸承和葉片的機械應力。
當某一個單元出現故障時,通過使圖2中的軟開關節點K導通,可將此單元旁路出系統而不影響其他單元的運行,變頻器可持續降額運行;如此可減少很多場合下停機造成的損失。避免了由于一個大功率高壓開關器件的故障而導致整機的故障產生,以致停機。保證了多電平變頻器的可靠性。
2、變頻改造方案簡介
#1爐引風機是兩臺雙側布置,目前其引風機的出力調節由人工調節擋板來實現。由于引風機設計時冗余功率較大,加上風量控制采用檔風板引起的阻力損耗,造成廠用電率高,影響機組的經濟運行。
電動機參數引風機參數
型號:Y560-8型號:Y4-73-11-27D
額定功率:1000kW額定風量:425700m3/h
額定電壓:6kV額定風壓:5064Pa
額定電流:118.6A介質溫度:90℃
額定頻率:50HZ
額定轉速:744r/min
根據1#爐目前的實際運行情況,考慮實際負荷情況,經對改造前引風機電機檔板調節情況,可采用的變頻器電流按100A左右來選擇,這樣比原電機額定電流118.6A減少了18.6A,也為設備的選取節省了一筆不小的開支。經過充分的市場調研,最后經招標選定北京利德華福技術有限公司生產的HARSVERT-A06/105型高壓變頻裝置,額定電流105A。
為了充分保證系統的可靠性,為變頻器同時加裝工頻旁路裝置,變頻器異常時,變頻器停止運行,電機可以直接手動切換到工頻下運行。工頻旁路由3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成(見圖,其中QF為甲方原有高壓開關)。要求QS2不能與QS3同時閉合,在機械上實現互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。
為了實現變頻器故障的保護,變頻器對6KV開關QF進行聯鎖,一旦變頻器故障,變頻器跳開QF,要求甲方對QF的合分閘電路進行適當改造。工頻旁路時,變頻器應允許QF合閘,撤消對QF的跳閘信號,使電機能正常通過QF合閘工頻啟動。
變頻調速系統配置上位機,上位機可安裝在控制室,通過上位機可以對變頻器進行啟動、停機、調速等控制,并可在上位機上顯示變頻器的運行數據和當前狀態。為了保障調速系統的可靠性,在操作臺配置對變頻器的控制按鈕,
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