利用變頻器調速,可使電動機驅動泵變速運行,泵的特性曲線與系統在任何流量下的需要相匹配,流量與電機轉速成正比,產生的壓差與轉速度的平方成正比,如圖2所示,無級變頻調速后可得到AB—CD無數條水泵特性曲線,管路特性曲線與ABDC形成的陰影帶任何一個交點,都可作為工況點與外網水量變化相適應,在較小的揚程下達到P、Q、R、S點所對應的流量,而且只損失很少的能量,其節能效果相當可觀。
對于同一臺葉片式水泵有如下規律:
Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2N1/N2=(n1/n2)3
龍虎泡取水廠1#、3#、6#泵均為進口大泵,其電機轉速分別為748r/m,745r/m,750r/m。
如果3#泵調速到500r/m,則其流量、揚程及功率參數如下:
Q原/Q變=n原/n變=748/500=1.496
Q變=4251.3立方米/小時
H原/H變=(n原/n變)2=1.4962
H變=28.59米
N原/N變=(n原/n變)3=1.4963
N變=412.2千瓦
如果調速到550r/m,則Q=4663立方米/小時,H=34米,N=547千瓦,調速后泵參數基本適合目前工況。當然,以上計算是在假定系統的管路特性曲線不變的情況下進行的,安裝變頻調速設備后,泵出口閥門可以全部打開,系統的管路特性曲線將向外偏移,那么調速后的泵運行參數更有可能滿足實際工況的要求,因此,可確定此方案為可取。
4、變頻調速方案的節能估算
水泵的耗能計算公式為:P=(K×H×Q)/ηK:為裕度系數η:效率
假設水泵的實際壓力由目前的5.8公斤調速降至2.5公斤,且流量不變,則P25/P58=25/58=43%,即功率消耗理論上比原來減少1-43%=57%。按電費0.41元/度,電機效率為0.95,運行330天/年,則原來年耗電電費為(1400KW×24×330×0.41)/0.95=478萬元。
變頻調速降至2.5公斤后,年耗電電費為:478×43%=205.54萬元,年節省電費為478-205.54=272.5萬元。初步看來節能效果相當可觀。
5、方案確定
考慮到中引一泵的實際條件,經過認真計算,論證,多方面考察,眾多廠家的比較,我們決定安裝北京利徳華福公司生產的高壓大功率變頻器。該變頻器各項性能指標滿足水泵工藝要求,可靠性較高,且改造時間短、見效快。
具體方案為關閉一期和二期之間的聯絡閥門,二期管網獨立運行,變頻器采用一帶一方式拖動6#泵,6#泵故障時,可投入工頻運行。工頻/變頻的切換通過旁路柜手動切換。而且,工頻和變頻切換有電氣聯鎖和
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