中圖分類號:TQll28.1文獻標識碼:B
新余鋼鐵有限公司18000m3/h制氧機工程是1×100噸轉爐的配套工程,自2001年5月開始設備招標,經過土建、設備安裝、試壓、查漏、裸冷、單機試車等過程,于2003年4月6日下午5:00正式開機,8日晚9:00(中途停機6小時)生產出合格氧氣,11日生產出合格氬氣,創造了新設備一次性開機出氬時間最短的記錄。其設計值及運行值見表1。 重慶鋼鐵設計院進行制氧機工程的工程設計,杭氧股份有限公司提供空分本體設備。浙江開元安裝公司二公司承建安裝工程。該制氧機采用先進的常溫分子篩吸附、增壓透平膨脹機、規整填料塔和全精餾無氫制氬技術、氧氮產品外壓縮、部分氬內壓縮的流程。筆者有幸參與了工程建設的全過程,現對整個工程做一概述。 本套制氧機,以確保生產長期穩定、可靠運行及節能、操作彈性大為原則進行流程設計及設備選型,其工藝流程見圖1。部分氬內壓縮流程以及氮膨脹流程未示出。液氮生產工藝流程見圖2。 118000m3/h制氧機特點 (1)采用全低壓、全板式的工藝流程,分餾塔上塔、氬塔采用填料塔,大大降低了塔的阻力,氮、氬提取率進一步提高(設計全量提取率氧氣為97%、氬氣為82.4%)。 (2)空氣預冷系統設置水冷塔,充分利用干燥氮氣(污氮及富余產品氮)的吸濕性,使冷卻水溫降低;設置備用的冷水機組,使夏季運行更加穩定可靠。 (3)分子篩純化系統采用活性氧化鋁一分子篩雙層床結構,大大延長了分子篩的壽命,臥式床也使床層阻力減少。 (4)透平膨脹機采用增壓制動工藝,從而減少膨脹空氣量,使精餾塔上塔工況穩定。當有富余的帶壓氮氣時,利用一臺膨脹機的制冷能力,生產一定量的液氮或將液氮送入上塔頂部,可轉產一定量的液氧。 (5)設備變負荷能力60~115,并設置了外部反灌液氧和液氮管線,可以實現:①快速啟動;②膨脹機故障情況下,利用反灌液體,保證空分正常運行;③反灌液氮多產液氧或氣氧。 (6)部分液氬產品內壓縮,輸入2.5MPa(G)氣氬管網。 2設備主要配置 2.1空氣過濾器 采用無錫安活氣體凈化設備廠生產的ZKG—2500型自潔式空氣過濾器,處理空氣量約150000m3/h。該系統提供三個4~20mA信號至中控室,實現啟停、報警及壓差顯示功能。 2.2空氣透平壓縮機系統 采用美國cooper公司生產的3MSGEP-25/15型空氣透平壓縮機組,排氣量90000m3/h,排氣壓力0.61MPa(A),調節范圍80%~105%,配套上海電機廠生產的YGF900-4型(8000kW、6000V)異步電動機,采用液態軟起動裝置進行降壓啟動。系統的一次儀表由cooper公司和上海電機廠配套供貨。制氧機組中央控制系統(DCS)分別對壓縮機和電機進行控制和顯示、報警、聯鎖。 2.3空氣預冷系統(杭氧供) 空冷塔下段為篩板塔,換熱效率高;空冷塔上段及水冷塔為散裝增強性聚丙烯鮑爾環填料,阻力小。考慮到夏季運行的穩定可靠性,自備了一臺馬來西亞產的頓漢布什冷水機組。系統閥門均采用不銹鋼球閥,四臺水過濾器為不銹鋼材質,四臺氮水預冷水泵采用不銹鋼葉輪和軸,保證系統供水的清潔度。空冷塔、水冷塔的翻板液位計設有蒸汽保護系統,防止低溫凍結。雙法蘭變送器液位計將空冷塔、水冷塔的液體信號準確送到DCS上進行顯示、報警和聯鎖。 2.4分子篩純化系統(杭氧供) HXK-90000/5型分子篩純化系統為臥式雙層床結構,單臺裝活性氧化鋁11噸、13X分子篩15.5噸。分子篩再生切換周期約4小時,電加熱器為二開一備,單臺功率為507kW,系統切換閥門選用了無錫工裝產品,電磁閥采用了德國Herion產品,確保系統運行的穩定性、可靠性。 2.5透平膨脹機系統(杭氧供) 兩臺反動式可調噴嘴增壓透乎膨脹機,膨脹量在9480m3/h左右,并可在75%~130%范圍調節,單臺運行時溫降達60K左右,其中一臺可進行氮膨脹,最大氮膨脹量在13800m3/h,可產液氮1550m3/h或產液氧1650m3/h。 2.6分餾塔系統(杭氧供) 分餾塔系統包括主換熱器,上塔(規整
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁)
郵編: 315040
聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機: 13867861670
郵箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2025 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區寧姜公路(九曲小區二期旁) 郵編: 315040 聯系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機: 13867861670