梳棉機電氣系統(tǒng)的改造
改造前梳棉機存在的問題
電氣控制箱年久失修,內(nèi)部元件老化,經(jīng)常出現(xiàn)短路和斷路的故障;
輸出生條質量差。由于道夫速度控制方式不合理,導致啟動、剎車和道夫快慢速轉換過程中速度變化不平穩(wěn),造成生條質量惡化;
產(chǎn)量低,由于機器穩(wěn)定性差,生條重量不勻率大等原因,致使錫林速度無法提高,影響了梳棉機的產(chǎn)量;
機器的啟動過程噪聲大,由于錫林轉動慣量大,啟動時存在嚴重的皮帶打滑現(xiàn)象,產(chǎn)生很大的噪聲。
電氣系統(tǒng)的改造
1、改造方案
根據(jù)梳理機運行實踐及當前控制領域的水平與發(fā)展,確定A186E型梳理機改造的指導思想是:機電分離,集中控制,實時監(jiān)控。其目的在于將電氣控制系統(tǒng)與機械系統(tǒng)結構上相分離,以利于機電系統(tǒng)的維護和修理,將分離式硬件邏輯控制系統(tǒng)改為模塊化集中控制,以提高梳理機控制水平,增強系統(tǒng)的可靠性;運用智能化技術對梳理機運行進行實時監(jiān)控,給操作工以指導。A186E電氣改造的關鍵是去掉錫林電機、道夫電機的原有繼電器控制系統(tǒng),采用PLC控制變頻器方案。新型控制系統(tǒng)以松下FP0 PLC為控制核心,以兩臺松下MINAS A系列變頻器為主要控制單元,控制梳棉機錫林和道夫的運轉。
2、PLC控制系統(tǒng)設計
近年來,隨著科學技術的飛速發(fā)展,變頻、伺服電機的應用越來越廣泛,其功能多樣性和產(chǎn)品可靠性日臻完善,正在逐步取代原來的普通電機。而且隨著可編程控制器技術的日益成熟,將二者完整地結合起來,完成對各種復雜運動的自動控制,實行機電一體化,正在成為一種趨勢。
本人基于松下GT01觸摸屏,利用松下FP0-C16T可編程控制器(PLC)控制MINAS A系列變頻器來取代原機的繼電器控制系統(tǒng),使整個系統(tǒng)的操作更簡便、自動化程度更高、可靠性更強。A186E梳理機控制系統(tǒng)原理圖如圖1所示。可見,A186E型梳理機組改造后電氣控制系統(tǒng)以可編程序控制器(PLC)為核心,系統(tǒng)配置有電源模塊、CPU模塊、輸入模塊、中斷模塊及輸出模塊、外圍配備操作面板、指示燈、傳感器等。改造后電氣系統(tǒng)中由傳感器拾取A186E型梳理機的運行狀態(tài)信息,經(jīng)適當處理后,通過輸入模塊進入CPU模塊,CPU模塊根據(jù)來自操作面板的信息和機組的狀態(tài)信息進行邏輯控制,發(fā)出相應的控制信號,通過執(zhí)行機構控制機組的運行。PLC通過通訊模塊可以和人機界面連接,完成車間管理任務。斷路器起保護作用,雖然變頻器有過流保護功能,但是根據(jù)電流大小選擇合適的斷路器能起到雙重保護的功能。控制開關選用薄膜開關,它和指示燈都安裝在控制箱的表面,具有美觀大方的特點。具體的控制箱內(nèi)各部件的相對位置按照電路走線和PLC變頻器的散熱要求,進行合理的安排。PLC的輸入端子接控制開關和各種工藝自停開關,輸出端子接指示燈和變頻器。圖2為 A186E電氣控制外部線路圖。